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“未来工厂”什么样
网络 12-29原标题:横店东磁电池片六厂员工讲述他们和智能机器的故事——
“未来工厂”什么样
横店集团东磁股份有限公司电池片六厂(以下简称“六厂”),名字听起来普普通通,却“生来不凡”。它于2019年9月开建,投资7.2亿元,被列入2020年国家传统产业智能化、信息化改造项目,“年产1.6GW高效PERC单晶电池片项目”列入《2020年省重点建设项目增补名单》。今年12月,省经信厅公布的《2020年浙江省“未来工厂”拟认定名单》中,“横店东磁单晶电池片未来工厂”名列其中。
日均生产105万片单晶电池片,AI检测200毫秒完成……作为全省最大的5G专网应用智能工厂,六厂从生产、物流到检测等环节均实现5G边缘计算赋能。
2020年省政府工作报告指出,加快推进“1+N”工业互联网平台体系建设,连接5000万台工业设备,服务10万家以上工业企业。建成5G基站5万个,实现县城以上全覆盖。年末,记者走进六厂,在运用5G边缘计算技术的车间里,听听员工和智能机器之间的故事,一窥5G给制造业带来的突破革新,感受省“十四五”规划中“推广新智造模式”的意义所在。
故事1 熟练工变“清洁工”
六厂的单晶电池片生产,分为15道工序。瘦小的应德伟,是第8道“PE二合一”工序的班长。这道工序,是在硅片背面沉积氧化铝形成钝化层,并在氧化铝表面再生成一层氮化硅膜。
应德伟的工作内容理解起来相对简单:清理卫生,检查工装夹具的完整性等等。但此前,应德伟还在传统生产车间时,这个岗位的工作,让他感到非常尴尬。
比如其中的插片环节,他要用一根吸笔,吸起166毫米宽的电池片,插入168毫米宽的工装夹具内。仅有2毫米的空隙,一不注重就会造成碎片,非常费眼力。更令个头不高的应德伟感到苦恼的是,操作平台高1.3米左右,加上工装夹具的高度,他经常得踮脚才能完成操作。可以说,插片这个活,没有三四个月的练习,很难成为熟练工。“其实个子高也不舒服,经常得弯腰。”同在这道工序的董军伟无奈地说。
这个需要熟练工的岗位,每日一次次重复机械操作,劳动强度很大,让招工变得越来越难。“没人愿意做,产能不匹配,整个生产都会受到影响。”应德伟说。
现在,六厂的插片和取片工作,则交给了30只机械手臂,机械手上装了多个传感器,通过5G网络控制操作,一次就能插28片,非常稳定,而且可以日夜不停地工作。从以前要求“熟练工”,到现在做好“清洁工”即可,新员工来了一星期就能上手,人工少了一半,效率却增加了数倍。
机器让员工操作更轻松,还反映在天天的步数上。董军伟说,以前上一个班,在车间里能走到三四万步,现在走不了多少步了,因为有了“代步”的AGV(自动导引运输)小车。
AGV小车不载人,但是承担了物流搬运,并能处理上料、下料等。66辆AGV小车,集成了5G通讯模组,类似安装了一张手机SIM卡,能够直接连接到5G网络,精确、无误差地接收信号并按照规划路线穿梭在各个生产单元之间。
故事2 新搭档的“软硬手”
从传统车间到5G车间,工序改良、环境改善,老员工的工作内容出现了颠覆性的变化,王聪和洪腾耀这对新搭档面对的则是全新的工作。
王聪大学专业是网络工程,洪腾耀是信息与计算科学,在六厂,两人是一对“软硬兼施”组合。目前两人的所有同学中没有跟他们从事相似工作的。
“硬”的是王聪,今年5月移动公司做好车间外网的5G宏基站布局后,车间内网的室分基站、微基站等,以及分布在生产设备上的124个CPE(移动信号接入设备),都由王聪和同事们负责调试以及后续维护,AGV小车上的5G通讯模组就是其中之一。王聪同时承担着MES系统(面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统)的数据采集工作,所有生产设备上的状态监测、工艺优化、故障预警等信息,通过5G网络传输后集合处理。
“我的工作跟王聪互相补充,他负责硬件,我偏软件。”洪腾耀说,王聪布局网络和数据采集后,由他负责展示、汇总、分析。譬如产品追溯,六厂以一个“花篮”为单位,内含100片电池片,从进厂到出库,全程自动扫描读取,记录相关信息,出厂后发现问题,就能追溯到每个“花篮”的每道工序,并进行分析、改进。
在六厂,5G信号实现无缝覆盖,各生产设备上装置的196张5G边缘流量卡,实现了对车间所有设备的智能控制。对生产设备和运转数据的采集分析,之前由专业工程师或技术员点到点地记录,再由人工进行分析提供应管理层决策。运用5G边缘计算技术后,采集到的信息先汇总传递至边缘计算网关,利用其搭载的高性能处理器,预先对数据进行分析、筛选和判断,最后再通过网络端口将集约化的数据传输到工业云平台,实现生产信息的及时高效上报和反馈。
故事3 他的孩子叫AI
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